西南铜业余热发电连续作业创新高
2020年4月4日,西南铜业余热发电机组连续开机运行11.5天,再创历史新高。截至4月10日发电机作业率累计70.53%,共计发电2486536KW.h,比去年同期作业率和发电量增长20.13%、14.9%,直接收益达到上百万元,有效地支撑了公司的生产经营效益。
01定目标 创一流
今年以来,西南铜业以全面创一流为契机,以提标降本为主线,打响了发电机作业率攻坚战。公司将蒸汽管理定为部门重点工作,确保今年的余热发电作业率在去年的基础上提高2%,实现发电机作业率三年提升。
02多部门 齐联动
为了提高蒸发电机作业率,分厂、部门之间加强了联动。西南铜业成立提高发电机作业率QC小组,专人跟踪余热发电事项,根据现场调研的情况,制定余热发电启停的标准化作业方案,让发电机的启停趋于流程化、标准化,使整个流程更加的安全、高效。装备智能中心加大对蒸汽管道系统的排查,形成问题清单,强化管道阀门的管理,减少跑冒滴漏。电解分厂将七八跨、九十跨蒸汽管道与硫酸铜蒸汽管道联通,实现硫酸铜蒸汽的补充供给;熔炼分厂加强对汽轮机的点检维护管理,保证了发电机的作业率。
03削峰值 填谷值
西南铜业蒸汽由ISA炉、转炉、阳极炉、以及硫酸热管锅炉产出,其中,ISA炉及硫酸热管锅炉所产蒸汽较为稳定,阳极炉所产蒸汽较少,转炉所产蒸汽较多,但由于转炉存在周期性,每当出铜时,分汽缸压力下降比较明显。为了解决这一问题,西南铜业抓好生产组织,在加强与余热发电密切相关的生产方面同步沟通协调的同时,持续关注跟踪用汽单位的蒸汽用量动态平衡,勤联系、勤调整,切实加强对蒸汽 “供”“需”平衡管理的预知性,通过现场走访厂内外用汽单位、召开专题会议,错峰用汽调控攻关,降低管网压力波动,继而达到发电机连续作业的目的。
04高效率 低成本
自3月25日开始,在熔炼分厂、精炼分厂的大力配合下,西南铜业在利用转炉炉修周期的空档,积极组织三台大转炉交替吹炼。在源头上,以生产计划与原料进厂计划为中心,合理搭配各类含铜物料进厂,为转炉实现连续作业打下坚实基础;在过程中,紧盯各生产工序关键参数,谨防给产品带来质量风险;在每日工作结束后,公司调度员再总结当日“三大”运行情况,日复一日,形成原始资料。通过此轮“三大”的运行,余热发电机得以连续11.5天不停机连续作业,且各项产品产量有不同程度提升,还降低了部分能耗。其中,矿产粗铜日产量提升15%,ISA炉氧气单耗下降约7Nm³/t料,同时还集中处理了高含铜物料,避免形成呆滞库存。
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